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在道路工程中所涉及的機械種類和施工技術(shù)相對較多,復(fù)雜程度都相對較高,這使得工程施工難度、工程設(shè)備的相關(guān)維修保養(yǎng)難度都相對較高。3.2投資額度大在工程項目整體建設(shè)所需要耗費的成本非常之高,在現(xiàn)階段工程建設(shè)和開展過程中,設(shè)備是非常關(guān)鍵的組成部分,在工程建設(shè)過程中各項關(guān)鍵設(shè)備的租賃或購買通常需要花費非常高的成本。尤其是在購買相關(guān)設(shè)備之后,此設(shè)備就會成為企業(yè)的固定資產(chǎn),還會在后續(xù)工程建設(shè)中應(yīng)用,這就要求工程設(shè)備本身具備足夠時長的使用壽命。但隨著時代的不斷發(fā)展,現(xiàn)階段建筑工程的建設(shè)難度不斷,建設(shè)要求相對較高,在此背景之下,整體的工程建設(shè)需要面臨非常大的不確定性和不穩(wěn)定性。整體的工程建設(shè)需要面臨非常大的不確定性和不穩(wěn)定性。


鉆孔灌注樁的施工工藝相當成熟,而且關(guān)于鉆孔灌注樁的施工質(zhì)量控制及問題處理系列的論述文章眾多,本文就不一一詳說。本文主要針對西成客專線站前6標段某公司承建的湑水河特大橋施工時樁基出現(xiàn)鋼筋籠上浮,進行原因分析并提出控制措施,該措施在后續(xù)施工中成功的避免了鋼筋籠上浮。
一、工程概況
西成客專為西安至成都新建時速250km/h高速鐵路,某公司承建陜西漢中段站前6標段土建任務(wù),湑水河特大橋全長1755m,位于全直線上,設(shè)計為雙線無砟軌道。該橋采用鉆孔灌注樁接承臺基礎(chǔ),鉆孔灌注樁434根,設(shè)計樁徑1.25米和1米,設(shè)計樁長長37米,短32米,樁基為非通長鋼筋籠配筋;以此橋某號墩的1根樁基為 個施工工點,設(shè)計樁長為36米。
二、湑水河特大橋某墩樁基概況和施工實際情況
地下水豐富,以土層、砂礫和卵石層為主,樁基為摩擦樁,樁基直徑為1.25m,設(shè)計樁長36m,鋼筋籠為非通長鋼筋籠,鋼筋籠設(shè)計長度為25m,成樁后孔深為36.2m。 車10m3混凝土澆筑順利完成,澆筑第二車混凝土過程中見鋼筋籠上浮。鋼筋籠上浮后同時出現(xiàn)了孔位偏移,現(xiàn)場立刻停止了混凝土澆筑,現(xiàn)場技術(shù)人員用測繩量測導管埋深和混凝土灌入深度后,發(fā)現(xiàn)導管埋深已達到12.5m。量測鋼筋籠頂部高程上浮高度達到1.2m,沒有合理措施可以使鋼筋籠回到原位標高,現(xiàn)場決定拔籠重鉆。
三、鋼筋籠上浮原因
結(jié)合上述樁基實際施工情況,原因分析如下:
水下混凝土澆筑過程,技術(shù)人員沒有及時測量混凝土面到孔底、鋼筋籠底部的距離以及導管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接觸到鋼筋籠底部和導管埋深達到12.5m的整個過程沒有采取措施,引起鋼筋籠上浮。
四、鋼筋籠上浮的控制措施
根據(jù)上述鋼筋籠上浮原因分析,本項目施工采取的部分措施如下:
①灌注水下混凝土前,及時測量樁基成孔深度,保證鋼筋籠和樁基長度滿足設(shè)計要求。因超鉆而引起的鋼筋籠底部距孔底距離增大時,在鋼筋籠頂部接長鋼筋籠。準確計算好進入鋼筋籠底部的混凝土方量,快接近鋼筋籠底部時,可通過漏斗閥門開關(guān)降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接觸鋼筋籠底部時的頂托力瞬間過大造成鋼筋籠上浮。
②開始澆筑前,導管底部距孔底距離宜為30cm~50cm,澆筑過程及時測量,控制導管埋深在2~6m;同時保持導管居中,避免導管法蘭盤掛住鋼筋籠。



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