襯膠管泥漿管道真正讓利給買家
更新時間:2025-11-19 15:57:25 ip歸屬地:嘉興,天氣:晴,溫度:3-11 瀏覽次數(shù):60 公司名稱: 管業(yè)(嘉興市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 襯里材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)橡膠 |
| 生產(chǎn)工藝 | 熱硫化或冷粘 |
| 規(guī)格型號 | 支持定制 |
| 連接方式 | 法蘭連接 |
| 斷裂強度 | 17 |
| 扯斷伸長率 | 550 |
| 襯里硬度 | 60±5 |
| 范圍 | 襯膠管泥漿管道供應(yīng)范圍覆蓋浙江省、杭州市、寧波市、溫州市、臺州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 南湖區(qū)、秀洲區(qū)、嘉善縣、海鹽縣、海寧市、平湖市、桐鄉(xiāng)市等區(qū)域。 |


濕式鈣法通常有拋棄法、回收法和雙循環(huán)濕式鈣法等,拋棄法和回收法區(qū)別在襯膠管道脫硫產(chǎn)物是否再利用。其中回收法的襯膠管道脫硫產(chǎn)物為二水石膏(CaSO 2H O),此法以日本應(yīng)用多。石膏的主要用途是作為建筑材料,高質(zhì)量石膏作為石膏板材的原料。我國重慶珞磺電廠引進日本三菱公司的技術(shù)就是這種方法。但是,目前再我國襯膠管道脫硫石膏很難找到大規(guī)模的用途。
對于濕法襯膠管道脫硫產(chǎn)物,值得注意的是,襯膠管道脫硫石膏應(yīng)用途徑可以參考磷肥工業(yè)中的石膏制硫酸過程。在該過程中,石膏被C(無煙煤或焦碳)還原SO 和CaO。SO (以5%左右濃度的空氣混合物形式存在)可進一步被轉(zhuǎn)化為硫酸。CaO則循環(huán)到襯膠管道脫硫吸收裝置作為襯膠管道脫硫劑循環(huán)使用。因此,理論上,這個過程回收了煙氣中的SO 生產(chǎn)工業(yè)濃硫酸[98%(質(zhì)量)],不消耗襯膠管道脫硫劑。而其還原劑煤在電廠也是豐富和方便。這個過程對高硫煤發(fā)電廠具有一定價值。
雙循環(huán)或回路石灰石洗滌襯膠管道脫硫法,是對傳統(tǒng)濕式石灰石-石膏法的一種改進。它也是利用石灰石漿液作為吸收劑,吸收煙氣中的SO ,產(chǎn)物為商用石膏。該法特點是將一個吸收塔分為上下兩段,使兩段吸收處在不同的pH值下進行制作。因而具有較率和高的石灰石利用率,并提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和運轉(zhuǎn)可靠性,被廣泛應(yīng)用于燃煤發(fā)電廠的煙氣襯膠管道脫硫。自20世紀70年代以來,美國的各種電站鍋爐中,安裝此系統(tǒng)的有7800MW以上機組。這一技術(shù)于20世紀80年代初轉(zhuǎn)讓到德國的諾爾-克爾茨(Noell-KRC)公司,得到進一步的發(fā)展。


循環(huán)流化床煙氣襯膠管道脫硫技術(shù)
循環(huán)流化床煙氣襯膠管道脫硫技術(shù) 簡稱:CFB-FGD
從鍋爐空氣預(yù)熱器出來的溫度為120~180℃左右的煙氣,從底部通過文丘里管進入循環(huán)流化床吸收塔內(nèi)。在文丘里管出口擴管段設(shè)一套噴水裝置,創(chuàng)造了良好的襯膠管道脫硫反應(yīng)溫度。循環(huán)流化床煙氣襯膠管道脫硫技術(shù)的主要化學(xué)反應(yīng)原理如下:
在自然界垂直的氣固兩相流體系中,在循環(huán)流化床狀態(tài)(氣速4~6m/s)下可獲得相當于單顆?;渌俣葦?shù)十上百倍的氣固滑落速度。由于SO2與氫氧化鈣的顆粒在循環(huán)流化床中的反應(yīng)過程,是一個外擴散控制的化學(xué)反應(yīng)過程,通過氣固間大的滑落速度,強化了氣固間的傳質(zhì)、傳熱速率和氣固混合,從而滿足了二氧化硫與氫氧化鈣反應(yīng)的條件要求。
吸收塔的流化床中表面積的、激烈湍動的顆粒,為注水的快速汽化和快速可控的降溫提供了根本保證,從而創(chuàng)造了良好的化學(xué)反應(yīng)溫度條件( 露點以上20~30°C),使二氧化硫與氫氧化鈣的反應(yīng)轉(zhuǎn)化為瞬間完成離子型反應(yīng)。
通過顆粒的激烈湍動導(dǎo)致顆粒之間不斷的碰撞,使襯膠管道脫硫劑氫氧化鈣顆粒的表面得到不斷的更新,以及襯膠管道脫硫灰的不斷再循環(huán)使用,從而大大提高了氫氧化鈣的利用率。



增濕灰循環(huán)襯膠管道脫硫技術(shù)
增濕灰循環(huán)襯膠管道脫硫技術(shù)常用的襯膠管道脫硫劑為CaO。CaO在一個專門設(shè)計的消化器中加水消化成Ca(OH)2。在通過混合增濕器后,混合灰的水分含量由2增加5。然后導(dǎo)入煙道反應(yīng)器與煙氣中的SO2反應(yīng)。生成亞硫酸鈣,并使終產(chǎn)物為干粉狀。
考察和引進國外同類的技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國國情,成功研發(fā)出新一代半干法襯膠管道脫硫技術(shù)。本技術(shù)的特點在于:取消了制漿和噴漿系統(tǒng),實行氧化鈣的消化及循環(huán)增濕一體化設(shè)計。這不僅克服了單獨消化時出現(xiàn)的漏風(fēng)、堵管等問題。而且能利用消化時產(chǎn)生的蒸汽,增加了煙氣的相對濕度,對襯膠管道脫硫有利。同時克服了普通半干法吸收塔可能出現(xiàn)的粘壁現(xiàn)象。實行襯膠管道脫硫灰多次循環(huán),循環(huán)倍率可高達50倍,使襯膠管道脫硫劑的利用率提高到95,克服了其他半干法工藝襯膠管道脫硫劑利用率布告的問題。本方案襯膠管道脫硫效率高。用90的氧化鈣作襯膠管道脫硫劑,當Ca/s=1.1mol/mol時,確保襯膠管道脫硫率大于80;當Ca/s=1.2~1.3mol/mol時,襯膠管道脫硫率可達90以上。

隨著科技進步,自主研發(fā),管業(yè)(嘉興市分公司)迅速發(fā)展成為固定資產(chǎn)雄厚、配套設(shè)施齊全、檢測設(shè)備先進、 MPP電力管道產(chǎn)品質(zhì)量合格、科技管理完善,我們生產(chǎn)的 MPP電力管道越來越受到用戶的好評,歡迎新老客戶來電咨詢。






