產(chǎn)品詳細介紹
鉆孔灌注樁的施工工藝相當成熟,而且關(guān)于鉆孔灌注樁的施工質(zhì)量控制及問題處理系列的論述文章眾多,本文就不一一詳說。本文主要針對西成客專線站前6標段某公司承建的湑水河特大橋施工時樁基出現(xiàn)鋼筋籠上浮,進行原因分析并提出控制措施,該措施在后續(xù)施工中成功的避免了鋼筋籠上浮。
一、工程概況
西成客專為西安至成都新建時速250km/h高速鐵路,某公司承建陜西漢中段站前6標段土建任務,湑水河特大橋全長1755m,位于全直線上,設計為雙線無砟軌道。該橋采用鉆孔灌注樁接承臺基礎(chǔ),鉆孔灌注樁434根,設計樁徑1.25米和1米,設計樁長長37米,短32米,樁基為非通長鋼筋籠配筋;以此橋某號墩的1根樁基為 個施工工點,設計樁長為36米。
二、湑水河特大橋某墩樁基概況和施工實際情況
地下水豐富,以土層、砂礫和卵石層為主,樁基為摩擦樁,樁基直徑為1.25m,設計樁長36m,鋼筋籠為非通長鋼筋籠,鋼筋籠設計長度為25m,成樁后孔深為36.2m。 車10m3混凝土澆筑順利完成,澆筑第二車混凝土過程中見鋼筋籠上浮。鋼筋籠上浮后同時出現(xiàn)了孔位偏移,現(xiàn)場立刻停止了混凝土澆筑,現(xiàn)場技術(shù)人員用測繩量測導管埋深和混凝土灌入深度后,發(fā)現(xiàn)導管埋深已達到12.5m。量測鋼筋籠頂部高程上浮高度達到1.2m,沒有合理措施可以使鋼筋籠回到原位標高,現(xiàn)場決定拔籠重鉆。
三、鋼筋籠上浮原因
結(jié)合上述樁基實際施工情況,原因分析如下:
水下混凝土澆筑過程,技術(shù)人員沒有及時測量混凝土面到孔底、鋼筋籠底部的距離以及導管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接觸到鋼筋籠底部和導管埋深達到12.5m的整個過程沒有采取措施,引起鋼筋籠上浮。
四、鋼筋籠上浮的控制措施
根據(jù)上述鋼筋籠上浮原因分析,本項目施工采取的部分措施如下:
①灌注水下混凝土前,及時測量樁基成孔深度,保證鋼筋籠和樁基長度滿足設計要求。因超鉆而引起的鋼筋籠底部距孔底距離增大時,在鋼筋籠頂部接長鋼筋籠。準確計算好進入鋼筋籠底部的混凝土方量,快接近鋼筋籠底部時,可通過漏斗閥門開關(guān)降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接觸鋼筋籠底部時的頂托力瞬間過大造成鋼筋籠上浮。
②開始澆筑前,導管底部距孔底距離宜為30cm~50cm,澆筑過程及時測量,控制導管埋深在2~6m;同時保持導管居中,避免導管法蘭盤掛住鋼筋籠。
建貿(mào)數(shù)控鋼筋籠滾焊機廠家(聊城市分公司)生產(chǎn)的 小導管尖頭機規(guī)格齊全,貨源充足。多年來堅持守約、保質(zhì)、薄利、重義的經(jīng)營理念,與廣大客商建立了牢固的合作關(guān)系,受到了廣大客戶的贊同。公司集設計、生產(chǎn)、銷售、施工于一體。 近幾年來,公司不斷進取,不斷創(chuàng)新,生產(chǎn)經(jīng)營能力更加雄厚。也是完善了產(chǎn)品的品質(zhì),。歡迎廣大新老客戶來函,來電洽談業(yè)務,真誠為您攜手共創(chuàng)明天!
(1)建筑施工企業(yè)應當制定科學合理的工程造價控制目標,抓緊中標到設計技術(shù)交底這段時間,吃透設計文件和技術(shù)要求,查清工程造價中的漏項與造價不足,以便在技術(shù)交底會上提出或更改。定期進行工程造價實際值與目標值的比較,找出造價偏差并對偏差進行原因分析,采取有效措施加以控制,以保證工程造價控制目標的實現(xiàn)。
(2)材料價格是影響建設產(chǎn)品成本的重要因素,嚴格控制材料價格是降低造價的有效手段。在保證材料質(zhì)量的基礎(chǔ)上,嚴把材料價格關(guān),力爭把材料價格控制在 水平;勞動力工資目前成為工程造價變化 和難控制的因素,建筑施工企業(yè)應當充分重視和合理掌握,力求控制在造價范圍之內(nèi)。
(3)在保證質(zhì)量的前提下,對各種施工方案進行技術(shù)上、經(jīng)濟上的對比分析,從中選出合理的方案,以達到資源優(yōu)化配置、實施,從而降低工程造價。