我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了脫硫脫硝催化劑貨源充足選擇強(qiáng)盛環(huán)保產(chǎn)品的全新視頻介紹,視頻中的每一幀,都是產(chǎn)品的真實寫照


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天翔新型建材(孝感市分公司)主營產(chǎn)品: 灰鈣粉公司、顆粒氫氧化鈣等。我公司以合理的價格、周到的售后服務(wù)贏得了市場的信譽(yù)。我公司始終將客戶的利益放在前面,深知我們的成功取決于您的成功與發(fā)展,并把這一理念貫穿于本公司從設(shè)計到售后服務(wù)的每一個環(huán)節(jié),使我們的產(chǎn)品能夠幫助客戶提高公司效益,降低成本。我們的銷售和設(shè)計人員會仔細(xì)聆聽您的要求和需要,根據(jù)您的要求和需要進(jìn)行設(shè)計和制造,幫助您獲得滿意的產(chǎn)品。誠摯歡迎新老朋友前來參觀考察指導(dǎo)合作,發(fā)揮各自優(yōu)勢,攜手共進(jìn),再創(chuàng)輝煌!



濕法脫硫是主流工藝,但傳統(tǒng)鈣基脫硫劑需大量水維持反應(yīng)環(huán)境,部分缺水地區(qū)企業(yè)因用水限制,不得不降低脫硫劑濃度,導(dǎo)致收率下降。湖北孝感針對低耗水需求,研發(fā) “低水耗高分散” 鈣基脫硫劑,通過添加親水性分散劑,使脫硫劑在含水率降低 30% 的情況下,仍能保持均勻分散狀態(tài),不出現(xiàn)沉降、湖北孝感同城團(tuán)聚,確保反應(yīng)效率。同時,顆粒表面形成 “水膜鎖定結(jié)構(gòu)”,減少水分蒸發(fā)損耗,使脫硫系統(tǒng)水循環(huán)利用率至 95%,較傳統(tǒng)工藝節(jié)水 25%。?某位于西北缺水地區(qū)的電廠,此前因用水配額限制,濕法脫硫系統(tǒng)含水率從 35% 降至 25%,普通脫硫劑出現(xiàn)嚴(yán)重沉降,收率從 90% 降至 78%。改用湖北孝感低水耗脫硫劑后,在 25% 含水率下,分散劑確保顆粒均勻懸浮,水膜鎖定結(jié)構(gòu)減少水分流失,收率穩(wěn)定在 91% 以上。經(jīng)測算,該電廠每月節(jié)約用水 1.2 萬噸,年節(jié)省水費(fèi)超 15 萬元,同時因收率,每月減少脫硫劑投加量 8 噸,額外節(jié)省成本 2.4 萬元。




脫硫脫硝催化劑貨源充足選擇強(qiáng)盛環(huán)保



水泥廠工業(yè)固廢處理:鈣基產(chǎn)物當(dāng)緩凝劑,年省 10 萬 + 還賺 24 萬 某河南水泥廠(年產(chǎn) 50 萬噸水泥)之前用鈉基脫硫,年產(chǎn)生固廢(含鈉鹽)6000 噸:需雇車?yán)凉虖U填埋場,每噸運(yùn)費(fèi) + 填埋費(fèi) 20 元,年花 12 萬;且生產(chǎn)水泥需采購天然石膏(緩凝劑),年用量 8000 噸,采購價 300 元 / 噸,年花 240 萬。 鈣基脫硫劑的產(chǎn)物為高純度硫酸鈣(純度 92% 以上),完全符合 GB/T 5483-2012《石膏和硬石膏》中水泥緩凝劑的要求:該水泥廠換鈣基后,年產(chǎn)生硫酸鈣 6000 噸,直接替代 60% 的天然石膏,年省天然石膏采購費(fèi) 144 萬;固廢填埋費(fèi)歸零,省 12 萬;剩余 4000 噸硫酸鈣賣給當(dāng)?shù)厥喟鍙S,售價 200 元 / 噸,年賺 80 萬。 對比濕法脫硫的廢石膏(含氯、湖北孝感堿,純度僅 75%,不能用),鈣基產(chǎn)物的 “高純度 + 資源化” 使該水泥廠年綜合收益 144 萬 + 12 萬 + 80 萬 = 236 萬。1688 年采購鈣基脫硫劑 200 噸,還與石膏板廠達(dá)成三方合作,穩(wěn)定供應(yīng)副產(chǎn)品,形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。




干法脫硫的反應(yīng)效率依賴 “氣固兩相充分接觸”,而垃圾發(fā)電廠煙氣流速快(干法反應(yīng)器內(nèi)流速 1.5-2.5m/s),傳統(tǒng)鈣基脫硫劑顆粒密度大(1.8-2.2g/cm3)、湖北孝感同城比表面積?。?0-15m2/g),易快速沉降或被氣流帶走,導(dǎo)致氣固接觸時間短(<1.5 秒)、湖北孝感附近接觸面積不足,收率難以突破 85%。從流體力學(xué)與反應(yīng)工程知識看:理想的干法脫硫劑需滿足 “低密度(利于懸浮)+ 高比表面積(利于接觸)”,才能延長停留時間、湖北孝感同城增加反應(yīng)位點。?湖北孝感采用 “噴霧干燥 - 造孔” 工藝制備多孔輕質(zhì)顆粒:通過在原料中添加可降解造孔劑(如淀粉,含量 10%),經(jīng)噴霧干燥后高溫去除造孔劑,形成孔徑 2-50nm 的介孔結(jié)構(gòu),比表面積至 35-40m2/g;同時調(diào)整顆粒密度至 1.1-1.3g/cm3,與垃圾煙氣密度(約 1.2kg/m3)高度匹配,懸浮時間延長至 3-4 秒。通過 CFD 模擬驗證,該顆粒在反應(yīng)器內(nèi)的濃度分布均勻性(標(biāo)準(zhǔn)差 0.15)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)顆粒(標(biāo)準(zhǔn)差 0.4)。?某垃圾發(fā)電廠干法反應(yīng)器此前使用傳統(tǒng)脫硫劑,因氣固接觸不充分,SO?脫除收率 82%,需將反應(yīng)器出口煙氣回流 20%(增加風(fēng)機(jī)能耗,年耗電 18 萬元)。改用湖北孝感多孔輕質(zhì)顆粒后,氣固接觸時間延長、湖北孝感附近面積增加,收率至 93%,無需煙氣回流,年節(jié)省電費(fèi) 18 萬元;同時因顆粒懸浮性好,反應(yīng)器內(nèi)無局部堆積,清理周期從 1 個月延長至 3 個月,年節(jié)省清理成本 6 萬元,綜合年收益增加 24 萬元。
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