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鋼鐵廠應(yīng)急脫硫:鈣基 2 小時(shí)提效,避免 10 萬罰款 某遼寧鋼鐵廠(年產(chǎn) 80 萬噸型鋼)曾遇環(huán)保突擊檢查:檢查前 4 小時(shí),SO?排放突然從 40mg/m3 升至 65mg/m3(因燒結(jié)礦硫含量超標(biāo)),之前用鎂基脫硫:需加 30% 藥量,且反應(yīng)需 4 小時(shí)才能穩(wěn)定,來不及調(diào)整,導(dǎo)致超標(biāo)被罰 10 萬;且鎂基過量投加后,產(chǎn)物結(jié)塊堵煙道,后續(xù)停產(chǎn) 6 小時(shí)清理,損失型鋼產(chǎn)能 300 噸,損失 15 萬。 豫北鈣業(yè)鈣基脫硫劑的 “快速響應(yīng)特性” 解決應(yīng)急:料倉開度從 50% 調(diào)至 80%,投加量增加 60%,1 小時(shí)內(nèi) SO?濃度降至 32mg/m3,2 小時(shí)穩(wěn)定在 28mg/m3;且鈣基顆粒流動(dòng)性好,過量投加也不結(jié)塊,無后續(xù)清理問題。該鋼鐵廠換鈣基后,3 次突擊檢查均快速達(dá)標(biāo),無罰款;應(yīng)急投加后,藥劑用量可在檢查結(jié)束后 1 小時(shí)回調(diào),無浪費(fèi),月省應(yīng)急藥劑費(fèi) 3000 元。 在豫北鈣業(yè)采購時(shí),該鋼鐵廠還定制了 “應(yīng)急備用料倉”(容量 5 噸),確保突發(fā)情況有藥可用,年應(yīng)急成本從 25 萬(罰款 + 停產(chǎn))降至 0.6 萬,綜合省 24.4 萬。




天翔新型建材(新鄉(xiāng)市分公司)的宗旨是:平等互利,共創(chuàng)雙贏,我們的目標(biāo)是:提供高品質(zhì),高服務(wù),堅(jiān)持客戶為主的原則,為廣大客戶提供 灰鈣粉公司、顆粒氫氧化鈣服務(wù)。本廠有訓(xùn)練有素的員工及管理隊(duì)伍,有多位 灰鈣粉公司、顆粒氫氧化鈣工程師,不但確保 灰鈣粉公司、顆粒氫氧化鈣產(chǎn)品品質(zhì)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品使用、售后服務(wù)五個(gè)層面解決客戶使用流程中所有問題。



脫硫系統(tǒng)中 “氣 - 固” 兩相混合均勻度,是影響反應(yīng)收率的關(guān)鍵因素之一。若脫硫劑顆粒分散不均,易出現(xiàn)局部反應(yīng)不完全、河南新鄉(xiāng)當(dāng)?shù)夭糠謪^(qū)域脫硫劑過量浪費(fèi)的問題,而河南新鄉(xiāng)鈣基脫硫劑基于流體力學(xué)原理,對顆粒特性進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)與煙氣的混合,化反應(yīng)收率。?在顆粒設(shè)計(jì)上,河南新鄉(xiāng)通過數(shù)千次流體力學(xué)模擬實(shí)驗(yàn),確定顆粒參數(shù):粒徑控制在 50-100μm,其中 50-70μm 顆粒占比 60%,70-100μm 顆粒占比 40%,這種級(jí)配設(shè)計(jì)可避免細(xì)顆粒被氣流帶走、河南新鄉(xiāng)同城粗顆粒沉降過快的問題;顆粒形態(tài)采用不規(guī)則多孔結(jié)構(gòu),通過掃描電子顯微鏡觀察,每顆顆粒表面孔隙數(shù)量達(dá) 300-500 個(gè) /μm2,比表面積達(dá) 15m2/g 以上,較普通球形顆粒接觸面積增加 2.5 倍。同時(shí),顆粒密度控制在 1.2-1.3g/cm3,與煙氣(密度約 1.2kg/m3)密度高度匹配,確保在氣流中懸浮時(shí)間延長至 8-10 秒,為反應(yīng)提供充足時(shí)間。?在某電廠流化床脫硫系統(tǒng)改造項(xiàng)目中,該系統(tǒng)此前因脫硫劑顆粒分散不均,反應(yīng)器內(nèi)存在 “死區(qū)”(局部無脫硫劑)和 “富集區(qū)”(脫硫劑堆積),導(dǎo)致二氧化硫反應(yīng)完成度僅 62%,收率長期徘徊在 75% 左右。改用河南新鄉(xiāng)鈣基脫硫劑后,優(yōu)化后的顆粒在氣流作用下快速填充反應(yīng)器空間,形成均勻的 “氣 - 固” 反應(yīng)層,通過激光粒度分析儀實(shí)時(shí)監(jiān)測,反應(yīng)器內(nèi)脫硫劑濃度分布標(biāo)準(zhǔn)差從 0.8 降至 0.2,反應(yīng)誘導(dǎo)期從傳統(tǒng)的 10 分鐘縮短至 3 分鐘以內(nèi)。同時(shí),顆粒形態(tài)優(yōu)化降低氣流阻力,風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流從 180A 降至 150A,能耗減少 16.7%。改造后,二氧化硫反應(yīng)完成度至 98%,系統(tǒng)收率穩(wěn)定在 93% 以上,年減少脫硫劑消耗量約 800 噸,綜合效益顯著。




干法智能聯(lián)動(dòng)!鈣基系統(tǒng)能接工廠 DCS? 大型工廠都有 DCS 控制系統(tǒng)(集散控制系統(tǒng)),想讓脫硫系統(tǒng)融入整體管控,但濕法脫硫的閥門、河南新鄉(xiāng)當(dāng)?shù)厮煤茈y和 DCS 聯(lián)動(dòng);活性炭干法也只能手動(dòng)傳數(shù)據(jù)。但鈣基脫硫劑的干法系統(tǒng),能直接接入工廠 DCS,實(shí)時(shí)上傳脫硫效率、河南新鄉(xiāng)當(dāng)?shù)厮巹┯嗔康葦?shù)據(jù),還能遠(yuǎn)程控制投加量。?某大型鋼鐵廠用鈣基干法后,脫硫數(shù)據(jù)全在 DCS 大屏顯示,中控室就能調(diào)整參數(shù),不用師傅跑現(xiàn)場;出現(xiàn)異常時(shí) DCS 還會(huì)自動(dòng)報(bào)警,比之前的人工巡檢早發(fā)現(xiàn)故障 4 小時(shí),一年減少 2 次停產(chǎn)事故。這種 “智能聯(lián)動(dòng)”,讓大型工廠的環(huán)保管控更!


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